近年來,米拉多銅礦秉持“創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展”理念,通過一系列卓有成效的技術(shù)革新,解決了多個制約生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益的雙贏,走出了一條獨具特色的創(chuàng)新發(fā)展之路。
優(yōu)化鋼球配比,釋放磨機(jī)新產(chǎn)能。該礦磨礦采用SABC流程(半自磨+球磨+頑石破碎)。因采場開采深度的增加,礦石硬度逐漸增大,在處理此類較硬礦石過程中,導(dǎo)致半自磨處理能力大幅下降并產(chǎn)生“脹肚”現(xiàn)象。針對這一技術(shù)難題,該礦選礦技術(shù)團(tuán)隊在深入剖析礦石特性、探究鋼球尺寸對磨礦效率影響的基礎(chǔ)上,大膽調(diào)整鋼球配比,將原本直徑125毫米鋼球調(diào)整為直徑150毫米鋼球和直徑125毫米鋼球按1:3比例添加。改進(jìn)后,礦山每天多處理礦石5000多噸,每年多處理礦石180多萬噸,多生產(chǎn)銅金屬量9000多噸,增加產(chǎn)值超8000萬美元。
完善工藝制度,提升資源利用率。在礦山試生產(chǎn)初期,所處理礦石中高嶺土等泥質(zhì)礦物含量較高,精選二作業(yè)富集比較低,銅精礦品位未達(dá)到設(shè)計要求。選礦技術(shù)人員經(jīng)過多次試驗,對精選作業(yè)進(jìn)行改造,在3號泵池即精選二作業(yè)添加石灰,確保精選二作業(yè)pH值穩(wěn)定在12.2以上。此舉將銅精選作業(yè)“富集比”大幅提升,銅精礦品位達(dá)到設(shè)計要求。同時,該礦技術(shù)人員通過強化精掃選捕收效果,將精掃二泡沫引入再磨分級作業(yè),對粗顆粒進(jìn)行再磨再選,分離尾礦含銅由0.18%降低至0.12%左右,銅總回收率提高1個百分點。每年可多回收金屬銅1200多噸,增加產(chǎn)值超1000萬美元。
巧用酸堿中和,繪就綠色發(fā)展畫卷。該礦位于熱帶雨林地區(qū),采礦過程產(chǎn)生大量酸性水,pH值較低且含有重金屬離子,必須處理后才能排放。礦山選礦工藝采用銅、硫混浮選——粗精礦再磨分離的流程,銅硫分流采用高堿工藝,產(chǎn)生的高堿度廢水造成選礦尾水pH值較高,不能直接排放。面對雙重挑戰(zhàn),該礦技術(shù)團(tuán)隊巧妙利用酸堿中和原理,將采場酸性水和選礦堿性水進(jìn)行中和處理,實現(xiàn)了采、選生產(chǎn)過程廢水的自平衡再利用,達(dá)到了以廢治廢的目的。每年酸性水處理量減少600多萬立方米,節(jié)約成本60多萬美元,實現(xiàn)了尾礦外排水達(dá)標(biāo)排放,保證了礦山清潔生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)的連續(xù)性,從源頭上保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。
優(yōu)化包裝方式,筑牢安全生產(chǎn)防線。該礦試生產(chǎn)初期采用噸袋包裝的方式進(jìn)行儲存和運輸銅精礦,大量噸袋堆積會導(dǎo)致堆存在內(nèi)部的銅精礦產(chǎn)生熱量聚集,黃鐵礦、白鐵礦與空氣中的氧和水發(fā)生氧化反應(yīng),銅精礦內(nèi)部溫度急劇升高從而發(fā)生自燃,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)及海洋運輸安全。該礦技術(shù)人員突破傳統(tǒng)包裝思維定式,采用雙層袋包裝方式,為銅精礦加穿一件“防護(hù)服”,有效隔絕了銅精礦與空氣的接觸,從根本上消除了自燃隱患,每年節(jié)約成本660萬美元。
(陳幸欣 代獻(xiàn)仁)
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